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汽柴油加氢装置更换催化剂生产国Ⅳ柴油工业实验

发布时间:2017-07-17 17:13


周卫锋,郎宝,马思耽

(中国石化胜利油田分公司石油化工总厂,山东东营257109)

摘要:随着国家环保要求的日益严格,汽柴油质量升级的进度也在加快。胜利油田分公司石油化工总厂为满足生产国Ⅳ柴油的需要,于2013年在原有汽柴油加氢装置的基础上,更换由抚顺研究院推荐的FHUDS-5, FHUDS-6柴油深度加氢催化剂,生产硫含量小于50 mg/kg精制柴油。经过一段时期的运行,产品达到了设计要求,为全国同类装置的升级改造,提供了很好的借鉴。

关键词:汽柴油加氢;  催化剂; 国Ⅳ

中图分类号1TQ        文献标识码1A    文章编号X1007-1865(2015)16-0098-03

Plant Test of Gasoline&Diesel Hydrotreating Units and Countermeasures Change the Catalysts to Produce State-Diesel

Zhou Weifeng, Lang Bao, Ma Sidan

(Petrochemical Complex Shengli Oilfield Branch, SINOPEC, Dongying 257109, China)

 Abstract:As the requirement of environmental. Protection is becoming more and more strict. Petrol and diesel quality upgrade progress is accelerating. Petrochemical complex Shengli Oilfield Branch to meet the needs of producer's W diesel. On the basis of gasoline and diesel hydrogenation unit. Replaced by fushun research institute of the recommended depth of diesel oil hydrogenation catalyst in 2013. Production of  chinawrefined diesel. After a period of operation

Products meet the design requirements.

Keywordsgasoline and diesel hydrogenation unit;  catalyst;  chinaⅣ                   

  胜利油田分公司石油化工总厂50万吨/年汽柴加氢精制装置,由反应部分、分馏部分、循环氢脱硫和公用工程部分组成。反应 部分分为I系列(30万吨/年)和II系列(20万吨/年)。装置原料为催化柴油、焦化气柴油和直馏柴油。该装置2012年之前一直使用FH-98系列催化剂。随着柴油产品质量的升级,为使出厂柴油达到国V工质量标准要求,满足装置长期生产硫含量小于50 mg/kg精制柴油的需要,2013年11月1日更换由抚顺石油化工研究院推荐使用的新型FHUDS-5, FHUDS-6柴油深度加氢催化剂。

1装置工艺技术和流程特点

    (1)反应部分采用双系列流程,精制系列(II)与精制系列(I)并联操作。

    (2)原有反应器和新增反应器为热壁结构,内设各设两个催化剂床层,床层间设急冷氢。

    (3)混合氢和原料油在生成物/混合原料换热器前混合,可提高换热器的换热效果,减少进料加热炉炉管结焦。

    (4)反应部分采用冷高分流程,提高氢气的利用率。

    (5)为了防止钱盐析出堵塞管路和设备,在生成物空冷器和生成物/混合原料换热器的上游侧设有脱盐水注入点。

    (6)分馏部分采用双塔汽提流程。低分油进入脱硫化氢汽提塔脱除硫化氢,然后再进入产品分馏塔切割汽油、柴油产品,两塔均采用高效浮阀塔盘。

2催化剂升级装填过程

  反应器上部装填了一部分齿球形FHUD S-6催化剂,下层装填了较少的改进型FH-98新剂,同时为了降低氢耗和提高深度脱硫反应能力,在下床层装填深度脱硫活性好、氢耗低的FHUDS-6/FHUDS-5催化剂级配体系。其中Mo-Co型FHUDS-5催化剂具有更高的超深度加氢脱硫活性,同时具有HDS活性选择J险好及氢耗低等特点,特别适合以直馏柴油为主高硫柴油原料油的超深度脱硫。超深度脱硫运转中后期,反应器下床层反应温度一般超过370℃,受热力学平衡限制,高温下反而不利于Mo-Ni或W-Mo-Ni型催化剂加氢性能的发挥,Mo-Co型FHUDS-5催化剂烷基转移性能好,高温下更有利于烷基转移反应的发生,因而受热力学平衡限制影响小,更利于运转中后期在较高温度和较高空速下实现超深度脱硫。Mo-Ni型FHUDS-6催化剂具有很高的加氢能力,有利二次加工柴油深度脱硫反应。为了便于催化剂再生后FHUDS-5催化剂与FHUDS-6催化剂分开,该部分FHUDS-5催化剂改为齿球形。

3生产运行情况

    3.1生产时间

  汽柴加氢装置于2015年1月4日将循环氢转速提高至6900rpm,系统压力提高至6.8 MPa, 5日7:00反应入口温度由260 ℃开始提温,11:00提高至280℃恒温,13:00提高至285℃恒温,16:00降至282℃恒温。16:00加柴硫含量37.3 mg/kg,装置进入正常生产。

    3.2原料性质

    3.3主要操作条件

    如表5所示。

    3.4IV柴油化验数据

    如表6所示。

4存在问题及建议

    (1)装置电耗增加主要原因是2台进料泵运转,可考虑适当降低系统压力至6.6 Mpa,在处理量≯ 53 t/h时停运一台泵,降低电耗。

   (2)本次国IV柴油生产中循环氢脱硫系统入塔贫液量FIC-10202(开度90%左右)调整在4.9 t/h左右,脱后循环氢的质量要求能够满足。但FIC-10202量程为0~5 t,实际参数接近最大量程,由于变送器选型问题,无法提高量程,建议等检修时进行整改或更换。

    (3)两台反应加热炉冬季热损失较大,虽然反应后的温升较高,但仍需点火加温才能达到合适的温度。

    (4)高压换热器终端温度较高,在进入高分前经空冷和水冷降温,热量损失大,建议考虑将该部分热量用于分馏系统换热使用。

5国Ⅳ工业实验总结    

     本次汽柴油加氢装置更换新型FHUDS-5, FHUDS-6柴油深度加氢催化剂后,2015年1月6日~21日,平均加工量为52 t/h,装置负荷83.2%。通过各项生产参数及化验数据分析看出:在高分压力6.8 MPa、床层入口温度288℃左右、平均反应温度咖权)350℃左右、空速为1.2 h-1,氢油比为600 : 1、循环氢转速6600 rpm时能够处理硫


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